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行業(yè)動(dòng)態(tài)

WESP在燃煤電廠(chǎng)粉塵“近零排放”工程的應用

2018-04-20 09:15:35 小沐管家 0

摘要:介紹了濕式電除塵器的工作原理以及技術(shù)特點(diǎn),并對目前國內大型燃煤電廠(chǎng)實(shí)現出口粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行了分析:可采用低低溫電除塵器改造、濕法脫硫協(xié)同除塵改造以及濕式電除塵器改造的技術(shù)路線(xiàn);此外,重點(diǎn)介紹了濕式電除塵器在國內600MW機組燃煤電廠(chǎng)“近零排放”改造工程中的應用。

關(guān)鍵詞:濕式電除塵器;近零排放;燃煤電廠(chǎng)

0引言

隨著(zhù)改造工作的不斷深入,個(gè)別燃煤電廠(chǎng)旨在尋求粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的目標:如浙江國華浙能發(fā)電有限公司#4爐660MW機組經(jīng)過(guò)濕式電除塵器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)WESP)改造后,出口粉塵排放0.575mg/Nm3,是國內首臺600MW以上機組實(shí)現出口粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的投運機組。本文重點(diǎn)介紹了WESP技術(shù)在國華寧海電廠(chǎng)#4機組中的應用,以期為大型燃煤電廠(chǎng)實(shí)現“近零排放”目標提供有力借鑒。

1WESP工作原理及技術(shù)特點(diǎn)

1.1WESP對微細粉塵的去除原理

WESP是一種用來(lái)處理含濕氣體的高壓靜電除塵設備,在燃煤電廠(chǎng)中通常布置在脫硫設備后,其工作原理和干式電除塵器基本相同,都要經(jīng)歷電離、荷電、收集和清灰四個(gè)階段,煙氣通過(guò)進(jìn)口封頭后進(jìn)入電場(chǎng),在高壓電的作用下氣體電離粉塵被荷電,荷電后的粉塵在電場(chǎng)力的作用下向集塵極移動(dòng),隨集塵極表面的水膜去除。WESP工作原理如圖1所示。

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在電除塵器中對粉塵顆粒有兩種類(lèi)型的荷電過(guò)程,

對于直徑大于1μm的顆粒,電場(chǎng)荷電是主要作用,顆粒碰撞沿電力線(xiàn)運動(dòng)的負離子而帶電,這時(shí)電壓的強弱是影響這個(gè)過(guò)程的最主要因素。

對直徑小于0.5μm的微細顆粒,擴散荷電是主要作用,亞微米粒子在隨機運動(dòng)時(shí)與負離子碰撞而帶電,此時(shí)注入的電流密度是影響擴散放電最重要的因素。

在WESP中,因放電極被水浸潤后,電子較易溢出,同時(shí)水霧被放電極尖端的強大電火花進(jìn)一步擊碎細化,使電場(chǎng)中存在大量帶電霧滴,大大增加亞微米粒子碰撞帶電的機率,而帶電粒子在電場(chǎng)中運動(dòng)的速度是布朗運行的數十倍,這樣就大幅度提高了亞微米粒子向集塵極運行的速度,可以在較高的煙氣流速下,捕獲更多的微粒。

1.2WESP技術(shù)特點(diǎn)

WESP獨特的清灰方式以及工作環(huán)境,使其較干式除塵器具有很多的特點(diǎn):

不受粉塵比電阻影響,無(wú)反電暈及二次揚塵等特點(diǎn);

不僅可以有效除去煙氣中的PM2.5,同時(shí)還可協(xié)同脫除SO3、汞及煙氣中攜帶的脫硫石膏霧滴等污染物,抑制“石膏雨”和“煙囪白煙”的形成;

可達到其它除塵設備難以達到的極低的煙塵排放限值;

同時(shí)設備本體結構小、占地面積小等特點(diǎn)。

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2“近零排放”技術(shù)路線(xiàn)選擇

目前,國內燃煤電廠(chǎng)“超低排放”改造技術(shù)路線(xiàn)主要分為基于污染物末端治理理念的改造技術(shù)路線(xiàn)和基于污染物協(xié)同控制理念的改造技術(shù)路線(xiàn)。第一種技術(shù)路線(xiàn)主要是在脫硫塔后增加WESP,第二種技術(shù)路線(xiàn)主要是對電除塵器和脫硫塔進(jìn)行升級改造從而實(shí)現粉塵協(xié)同脫除的目的。

國內已有個(gè)別大型燃煤電廠(chǎng)將以上兩種技術(shù)路線(xiàn)的優(yōu)勢合并后,實(shí)現出口粉塵1mg/Nm3以下的“近零排放”,其采用的技術(shù)路線(xiàn)主要包括SCR脫硝裝置、低溫省煤器、低低溫電除塵器、協(xié)同除塵濕法脫硫塔和WESP,該技術(shù)路線(xiàn)的最大特點(diǎn)既利用了低低溫除塵器的高效除塵性能,同時(shí)通過(guò)改造脫硫塔內部結構和增加高效除霧裝置提高脫硫塔的協(xié)同脫除粉塵的能力,最后通過(guò)WESP的深度凈化處理,使最終出口粉塵排放確保小于1mg/Nm3。

2.1粉塵近零排放改造主要技術(shù)

2.1.1低低溫電除塵器改造

為滿(mǎn)足超低排放的要求,低低溫電除塵器技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始被國內很多電廠(chǎng)所應用。主要功能是實(shí)現煙塵的高效脫除,同時(shí)實(shí)現SO3的協(xié)同脫除。當煙氣經(jīng)過(guò)熱回收器時(shí),煙氣溫度降低至酸露點(diǎn)以下,SO3冷凝成硫酸霧,并吸附在粉塵表面,使粉塵性質(zhì)發(fā)生了很大變化,不僅使粉塵比電阻降低,而且提升了擊穿電壓、降低煙氣流量,從而提高除塵效率。其對SO3的脫除率一般不小于80%,最高可達95%。而且低低溫電除塵器的出口粉塵粒徑會(huì )增大,可大幅提高濕法脫硫裝置協(xié)同除塵效果。

2.1.2濕法脫硫協(xié)同除塵改造

由于通過(guò)低低溫電除塵器的出口煙塵平均粒徑大于3μm,可大幅提高濕法脫硫裝置協(xié)同除塵效果。通過(guò)優(yōu)化設計脫硫塔及調整除霧器布置并改善其性能,除霧器出口煙氣攜帶霧滴濃度可達到或優(yōu)于20~40mg/m3的指標。

通過(guò)改善噴淋層設計,保證吸收塔塔內氣流分布均勻度,保證每個(gè)噴嘴入口壓力均勻。

采用單塔或組合式分區吸收技術(shù),改變氣液傳質(zhì)平衡條件,并優(yōu)化漿液pH值、液氣比、漿液霧化粒徑、氧硫比等參數,提高脫硫效率。優(yōu)化塔內煙氣流場(chǎng),有效降低液氣比,降低能耗。通過(guò)以上措施改造過(guò),一般濕法脫硫裝置的SO2脫除效率不低于98%,煙塵協(xié)同脫除效率大于70%。

2.1.3濕式電除塵器改造

WESP作為燃煤電廠(chǎng)尾氣治理精處理技術(shù)裝備,一般安裝于脫硫塔后,脫硫后煙氣經(jīng)WESP精處理后,排至煙囪。WESP獨特的運行環(huán)境以及清灰方式,使其可有效捕集其它煙氣治理設備捕集效率較低的污染物(如PM2.5等),消除“石膏雨”,可達到其它污染物控制設備難以達到的極低的排放限值,一般情況下,其對微細粉塵的去除率能夠達80%-90%。

3工程應用

3.1工程概況

國華寧海電廠(chǎng)位于象山港底部,在寧??h橋頭胡區強蛟鎮境內下月岙村,距強蛟鎮約1.5公里,距寧??h城23公里,距寧波80公里,為保護環(huán)境,體現國企社會(huì )責任,響應神華集團“綠色發(fā)電計劃”,實(shí)現大氣污染物“近零排放”的要求,國華寧海電廠(chǎng)對#2、#4機組實(shí)施環(huán)保改造工程。國華寧海電廠(chǎng)粉塵“近零排放”技術(shù)路線(xiàn)主要采用低低溫電除塵器改造、濕法脫硫改造、WESP改造,其技術(shù)路線(xiàn)示意圖如圖2所示。

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煙氣先經(jīng)過(guò)脫硝系統去除NOx,然后經(jīng)低低溫電除塵器去除大部分粉塵,要求低低溫電除塵器設計出口粉塵小于15mg/Nm3,之后再經(jīng)過(guò)協(xié)同除塵濕法脫硫塔,要求出口粉塵小于5mg/Nm3,最后經(jīng)過(guò)WESP后要求出口粉塵小于1mg/Nm3,實(shí)現粉塵“近零排放”的目標。

3.2WESP設計參數以及性能要求

針對國華寧海電廠(chǎng)#4爐的煙氣特性,并結合電廠(chǎng)實(shí)際場(chǎng)地條件限制因素,對WESP進(jìn)行了優(yōu)化選型設計,主要的設計參數及性能要求見(jiàn)表2。

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3.3技術(shù)方案特點(diǎn)

本項目WESP采用金屬板式濕式電除塵器技術(shù),由于脫硫塔出口煙氣具有高濕度、強腐蝕特性,因此從WESP的結構要求以及材質(zhì)防腐性能兩方面做了綜合考慮,經(jīng)優(yōu)化設計后,保證該技術(shù)方案滿(mǎn)足寧海電廠(chǎng)脫硫塔出口的實(shí)際煙氣特性。

3.3.1高效的噴淋系統

采用的是單線(xiàn)連續的噴淋技術(shù),可實(shí)現對陽(yáng)極板、陰極線(xiàn)的同時(shí)連續的噴淋,噴嘴經(jīng)過(guò)特殊的設計,霧化效果良好,經(jīng)合理排布后能確保噴淋無(wú)死角且覆蓋率達120%以上,充分保證系統運行穩定可靠,有效去除濕煙氣中粉塵、PM2.5、SO3氣溶膠等復合污染物。

3.3.2特殊的極配型式

陽(yáng)極板和陰極線(xiàn)通常被認為是整個(gè)WESP結構中最重要的部件,此項目中采用金屬平板的陽(yáng)極板配針刺型的陰極線(xiàn),同極間距300mm。平板型的陽(yáng)極板經(jīng)過(guò)特殊的加工工藝,能確保板面成膜均勻,針刺型的陰極線(xiàn)具有剛性強、放電強度高的特點(diǎn),這種極配和高壓供電相匹配,可以獲得最佳電氣運行參數,有效保證長(cháng)期實(shí)現“近零排放”。

3.3.3循環(huán)穩定的水系統

通過(guò)計算寧海電廠(chǎng)實(shí)際收集的粉塵量以及消耗的水量之間的關(guān)系,建立了一套針對寧海電廠(chǎng)#4爐的粉塵與廢水平衡系統,使大部分水循環(huán)使用,一小部分水外排,且通過(guò)控制外排水的濃度,使這部分水直接作為脫硫系統的補充水使用,對電廠(chǎng)而言基本實(shí)現WESP零水耗。

3.3.4優(yōu)化的結構材料選擇

結構材料的防腐性能直接影響到WESP的使用壽命。寧海電廠(chǎng)項目中,主要的內構件如陽(yáng)極板、陰極線(xiàn)的材質(zhì)選用的是2205雙相不銹鋼的材質(zhì),這種材質(zhì)具有強度高、抗酸腐蝕性能強的特點(diǎn),能夠完全適應WESP內部高濕、強腐蝕性的運行環(huán)境;對其他結構件的材質(zhì)一般選用普通碳鋼涂覆玻璃鱗片進(jìn)行防腐;此外,WESP內部的循環(huán)水是經(jīng)過(guò)NaOH加堿中和過(guò)的,使循環(huán)水的pH一般呈現中性偏堿性的狀態(tài),能夠對WESP內部的結構件起到有效的抗酸腐蝕的保護作用,延長(cháng)WESP的使用壽命。

3.4運行效果

2015年12月26日,寧海電廠(chǎng)#4爐660MW機組煙氣粉塵“近零排放”工程順利并入系統運行,低低溫電除塵器改造、脫硫提效改造以及WESP改造等設施全部投運,成功完成了各項建設目標。

2016年1月16日,經(jīng)權威部門(mén)測試結果顯示,該機組的出口粉塵排放量?jì)H為0.575mg/Nm3,實(shí)現了大型燃煤電廠(chǎng)煙氣粉塵的“近零排放”改造目標。

寧海電廠(chǎng)#4爐是國內首臺600MW以上機組實(shí)現出口粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的投運機組,將為推動(dòng)我國煤電清潔高效利用和能源技術(shù)革新提供了有力借鑒。

3結論

WESP基于其特殊的清灰方式和技術(shù)特點(diǎn),可作為燃煤電廠(chǎng)粉塵精處理系統的技術(shù)裝備使用,經(jīng)過(guò)合理的技術(shù)路線(xiàn)選擇,可實(shí)現燃煤電廠(chǎng)粉塵的“近零排放”的目標。國華寧海電廠(chǎng)#4爐660MW機組的成功應用經(jīng)驗表明,通過(guò)WESP的深度凈化作用后,可以實(shí)現大型甚至超大型燃煤電廠(chǎng)的出口粉塵低于1mg/Nm3的“近零排放”,大大改善電廠(chǎng)的周邊環(huán)境,為大型燃煤電廠(chǎng)采用WESP實(shí)現“近零排放”提供了有益的參考。

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