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行業(yè)動(dòng)態(tài)

論SNCR脫硝技術(shù)的缺陷與解決措施

2018-05-28 09:17:02 小沐管家 0

本文探討了SNCR脫硝技術(shù)氨逃逸的主要影響因素,并通過(guò)精準的溫度選取及精細的自動(dòng)控制將氨逃逸水平降至最低,從而解決了SNCR脫硝技術(shù)腐蝕設備的缺陷并降低了運行成本等。

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1前言

自2013年9月份國務(wù)院頒布的“大氣十條”以來(lái),各省、市政府持續發(fā)力推動(dòng)空氣質(zhì)量向好的方向前行。作為地處佛山的陶瓷行業(yè)而言,經(jīng)歷了最為嚴格的2014年度陶瓷行業(yè)廢氣綜合整治任務(wù)和近年持續不斷的各級環(huán)保督查,環(huán)保時(shí)刻保持高壓態(tài)勢。

2017年,佛山陶瓷行業(yè)氮氧化物污染物限額標準由180mg/m3降至100mg/m3,為能達標,陶瓷企業(yè)大多引入了選擇性非催化還原(SNCR)煙氣脫硝技術(shù)。SNCR煙氣脫硝技術(shù)是成熟的經(jīng)濟的煙氣脫硝技術(shù),具有投資少、運行費用低、周期短等優(yōu)點(diǎn),但存在氨逃逸二次污染及腐蝕設備等缺陷。因此,本文通過(guò)分析SNCR脫硝技術(shù)氨逃逸產(chǎn)生具體原因,并提出切實(shí)可行的措施加以控制,以減少氨逃逸二次污染、降低運行成本及避免設備的腐蝕。

2SNCR脫硝技術(shù)氨逃逸產(chǎn)生原因分析

SNCR法是把含有NHX基的還原劑,噴入爐膛溫度為850~1100℃區域,該還原劑迅速熱分解為NH3,并與NOX進(jìn)行SNCR反應生成N2和H2O。目前主要采用氨或尿素作為還原劑,其化學(xué)反應如下:

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該法脫硝效率在30~80%不等,脫硝效率的低下將會(huì )直接影響氨逃逸的產(chǎn)生,且由于氨具有腐蝕性,過(guò)多的氨逃逸會(huì )腐蝕設備,因此,必須實(shí)時(shí)保證脫硝效率在高點(diǎn)。經(jīng)研究發(fā)現,脫硝效率或氨逃逸主要與噴入點(diǎn)的煙氣溫度、自動(dòng)控制水平有關(guān)。因此,通過(guò)CFD模擬,發(fā)現溫度對氨逃逸的影響如下圖:

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上述模擬表明:當溫度小于900℃時(shí),氨逃逸隨著(zhù)溫度的降低迅速增大;當溫度大于900℃后,氨逃逸則迅速減少,并隨著(zhù)溫度的增大逐步趨于最低水平。

當然,若氨噴入量與煙氣工況條件未能實(shí)時(shí)匹配,比如,氨氮摩爾比增大或噴射不均等均會(huì )造成氨逃逸的增加。此類(lèi)影響均可歸為自動(dòng)控制水平不夠,未能根據實(shí)際工況條件進(jìn)行匹配氨噴入量等。

因此,下面將重點(diǎn)從噴入點(diǎn)的精確選取和精細化自動(dòng)控制兩大方面闡述如何有效控制氨逃逸。

3控制措施一:噴入點(diǎn)的精確選取

理論上SNCR煙氣脫硝技術(shù)的反應溫度窗為850~1100℃,無(wú)論噴入點(diǎn)的煙氣溫度低于還是高于反應溫度窗,均會(huì )造成脫硝效率低下、氨逃逸的迅速增加及腐蝕設備。為進(jìn)一步獲取最佳的噴入點(diǎn)溫度,采用CFD模擬溫度對脫硝效率的影響,其關(guān)系曲線(xiàn)圖2所示:

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為進(jìn)一步驗證上述模擬結果,以陶瓷行業(yè)原料制粉工序一座5000型噴霧塔熱風(fēng)爐為例,熱風(fēng)爐燃料為水煤漿,在熱風(fēng)爐中軸線(xiàn)上從水煤漿噴槍處往上依次在1.5m、3.3m、4.8m處取噴入點(diǎn),并在噴入點(diǎn)處各安裝一支尿素溶液噴槍?zhuān)烊胨染嚯x一致。脫硝測試結果如下表1。

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從實(shí)驗結果來(lái)看,SNCR脫硝存在最佳的反應溫度窗,結合模擬結果,可得出最佳的反應溫度窗應該在950~1030℃??紤]到脫硝劑采用尿素溶液,噴入的尿素溶液首先得吸取部分熱量進(jìn)行分解成NH3,因此,最佳的噴入點(diǎn)煙氣溫度應該適當調高些,在970~1030℃之間最為合理。

實(shí)際選擇噴入點(diǎn)位置時(shí),應結合設備工況,因當生產(chǎn)產(chǎn)品結構發(fā)生較大變動(dòng)時(shí),應重新選擇噴入點(diǎn)。如熔塊窯,生產(chǎn)不同產(chǎn)品所需的溫度差異較大(1350~1600℃不等),造成熔塊窯蓄熱室中的煙氣溫度波動(dòng)較大。因此,建議在安裝點(diǎn)安裝溫度監控,當監控溫度離開(kāi)最佳的反應溫度窗,應結合實(shí)際情況考慮是否在不同位置加裝噴氨噴頭與溫度監控,以便根據實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行切換噴氨噴頭系統。

4控制措施二:精細化自動(dòng)控制

控制氨逃逸的另一關(guān)鍵措施是精細化自動(dòng)控制,它能夠讓噴氨量實(shí)時(shí)與煙氣工況相匹配,使得氨逃逸水平降到最低(小于8ppm)。精細化自動(dòng)控制包括三部分:脫硝劑制備與存儲系統、自動(dòng)增壓輸送控制系統和良好的噴射系統,示意圖如圖3。

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4.1脫硝劑制備與存儲系統

此系統的關(guān)鍵在于能夠穩定提供恒定濃度的脫硝劑溶液,首先將脫硝劑(尿素)加入定量加藥罐中,配置一定濃度的脫硝劑溶液(具體比例依據實(shí)際情況確定)并加以攪拌均勻,再通過(guò)PLC液位執行程序自動(dòng)控制水泵給藥至使用罐。

4.2自動(dòng)增壓輸送控制系統

自動(dòng)增壓輸送控制系統是整個(gè)精細化自動(dòng)控制的核心,其目的就是采用煙氣在線(xiàn)監控氮氧化物實(shí)時(shí)數據來(lái)控制脫硝劑噴入量,以實(shí)時(shí)匹配煙氣實(shí)際工況。首先從煙氣在線(xiàn)監控實(shí)時(shí)數據中取得氮氧化物實(shí)測值信號和氧含量實(shí)測值信號(信號一般為4~20mA的電流信號),并送至PLC中;其次通過(guò)人機界面設定氮氧化物折算值控制范圍(80~95mg/m3)、偏差量報警值等;最后由PLC執行程序輸出變量至變頻器控制脫硝增壓泵流量,以達到最佳的氨噴入量。這里需說(shuō)明的是變頻器小于一定頻率后,會(huì )出現噴霧壓力不夠,因此,需根據實(shí)際情況確定變頻器下限頻率。以下為一座5000型水煤漿噴霧塔脫硝自動(dòng)控制電路設計圖(見(jiàn)圖4,共3張)。

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4.3優(yōu)良的噴射系統

好的噴射系統不僅要求噴槍霧化效果(包含噴射覆蓋面恰當、均勻霧化等)突出,而且要求做好噴槍的耐熱保護(一般情況均在噴槍外加一套筒進(jìn)行保護)。這里建議在噴槍前面增加電接點(diǎn)壓力表與自動(dòng)滑動(dòng)模塊,當電接點(diǎn)壓力表低于某一壓力時(shí)即探測到噴槍前存在管道堵塞時(shí),噴槍可自動(dòng)退出高溫設備。

4.4測試結果

對脫硝系統進(jìn)行精細化控制后,脫硝劑(尿素)的使用量降低約1/3,原先1座5000型水煤漿噴霧塔一個(gè)班需加500kg尿素才能確保氮氧化物均值小于100mg/m3,改造后同一批次水煤漿燃料條件下一個(gè)班只需330kg尿素即可滿(mǎn)足要求,且改造后測取氨逃逸數據為6.8ppm、脫硝效率為67%。具體數據見(jiàn)表2。

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5結論

針對SNCR脫硝技術(shù)分析其氨逃逸產(chǎn)生主要原因,采取精準的溫度(970~1030℃)與選取精細的自動(dòng)控制可以有效降低氨逃逸(基本不超過(guò)8ppm)、提高脫硝效率(>65%),同時(shí)避免因過(guò)量的氨逃逸導致設備的腐蝕等。


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